重庆钢铁股份公司烧结厂继去年固体燃料消耗大幅降低、位列对标18家行业同类企业第二名之后,今年首月在未达满负荷生产的情况下,固体燃料消耗继续降低,为38.91kg/t 标煤,比行业平均值减少6kg。
烧结厂所需的主要燃料为白煤、焦粉、固体燃料,其中,固体燃料消耗占烧结总能耗90%左右,由于1月份受到外部条件欠佳的影响,未达满负荷生产,成倍增加了烧结厂降耗降本的工作难度。对此,烧结厂变压力为动力,缜密布置,抽调各专业技术人才和生产骨干组成攻关组,通过对标行业同类企业,找到突破口——以降低固体燃料消耗为主攻目标,先后实施了一系列的技术攻关举措,为企业创造了可观的经济效益。
攻关期间,参与人员通过对比分析,制定了“燃料加工制度”、“合理控制燃料粒度”等制度。一方面改善生石灰的消化情况,采用钢铁股份公司炼钢、轧钢系统产生的污泥水消化生石灰,使其达到充分利用含铁原料、降低铁料消耗、节约工业水、提高烧结物料成球性和烧结透气性的目的;另一方面,依靠技术创新,优化污泥处理系统,解决了因污泥水携带含铁尘泥过多,导致污泥水管网易堵塞的问题,从而保证了生石灰消化效果和烧结生产的稳定顺行。
烧结厂相关负责人表示,他们将继续大力推进对标挖潜、提升指标、降耗降本等工作,将以钢铁般的意志,坚决打好减亏扭亏攻坚战。
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