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天铁第二炼铁厂多措并举降低烧结矿固体燃耗
发布时间:2015/3/1    阅读:1443

     面对企业利润空间小,成本压力大,第二炼铁厂干部职工牢固树立“节约每一分钱都是百分之百利润”的理念,在对标提质增效活动中,把降低烧结矿固体燃耗作为主攻方向之一,成立专业攻关组,开展攻关,取得新的突破。2014年,烧结矿固体燃耗完成50.31kg/t,在全国9家同类型企业对标中,排名第一。今年1月份,烧结车间进一步控制燃料配比,多措并举,使固体燃耗继续保持较高水平。
  燃料破碎是基础。第二炼铁厂通过加强与外部单位联系,严格控制进厂燃料粒级,确保破碎条件。同时,加强设备操作,控制料流量,保证四辊设备完好率,加强粒级检测,保证0-3mm粒级达到75-85%。
  水分控制是重点。第二炼铁厂在加强岗位人员培训的同时,不断摸索总结适合生产实际情况的最佳水分控制范围,使水分控制由原来的7.5左右调节到7.2左右。另外,组织人员对一混加水管进行改造,开发了水分自动控制系统,保证了混合料和水分的均匀混合。
  原料准备是关键。在配料中采用石灰石代替部分生石灰,并加入白云石粉等措施,以降低消耗。同时,定期对配料圆盘小皮带进行校验,确保配比准确、稳定。
  生产组织是中心。烧结车间统一四班操作,加强重点时段监控,减少交接班时不必要的调整。同时,加强联系,协调各生产工序操作,坚持厚料低碳,铺平烧透,保证布料均匀,进一步控制好泥辊、烧结机机速,控制好烧结终点,保证不过烧,不夹生料。对配料结构进行分析研究,制定配比方案,进一步优化工艺参数。
  设备顺行是保障。第二炼铁厂一面组织人员加强对设备的点巡检,实施“五级”巡查制度,发现问题及时处理,使设备保持良好的运行状态,同时,强化设备使用和维护,减少有害漏风,减少能量消耗,一面通过设备改造,优化平料杠等措施,促进了烧结机布料,不仅减小了篦条烧损,还为烧结机的稳定顺行和降低固体燃耗攻关创造了条件。
 

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