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鄂钢烧结厂原料车间大力推进技术改造
发布时间:2015/3/16    阅读:1576

      鄂钢烧结厂原料车间大力推进技术改造,短短几个月就尝到了甜头,主要指标持续优化,其中,设备作业率由88%提高到96%以上,去年12月中旬至今,设备一直保持着安全运行记录,为生产稳定运行提供了有力保障。
  

      “用技术创新激活老设备,使设备处于最佳运行状态,才能保障六号高炉用料优质稳定。”该车间主任唐少斌说。“去年下半年,我们针对一些影响高炉生产的技术指标开展攻关活动,以最少的投入获得了最大收益,既提高了生产效率,又降低了职工劳动强度。”

  原料车间由原料、整粒、运行三个车间合并而成,职工由原来的300多人减少到现在的76人。面对人员紧张、设备老化等因素,该车间以强化管理创新为主线,充分发挥职工们的聪明才智,运用技改、工艺优化,开启攻坚破难之门,让烧结厂老区焕发出新的生机与活力。

  在整洁明亮的操作室里,电脑屏幕清楚地显现着生产现场景象和一些数据图,两名职工时而看看现场画面,时而查看电脑上的数据变化并在本子上做记录。这个操作室是该车间经改造后的监控中心。

  唐少斌介绍说,在操作室里没有嘈杂的声音,没有到处乱飞的矿粉,可以随时查看生产现场的实时状态和各种数据。该车间改造安装这套远程控制,可对在线设备运行进行直观检查,避免事故隐患发生和扩大,不仅可合理配置人力资源,还可以将部分操作由现场改在室内进行,方便了职工,为职工创造了良好的工作环境。

  技术改造在车间已深入人心,当现场遇到难题时,职工们会主动与车间技术人员分析探讨解决办法。整粒系统皮带原始设计与生产要求不匹配,物料抛洒现象严重,需费时费力清理皮带积料,影响皮带正常运行。职工们自行设计安装下料斗和皮带机,将抛洒物料回收再利用,不仅延长了皮带使用周期,还降低了职工劳动强度。在降低能源消耗上,该车间结合大功率高耗电设备,制订“避峰就谷”时间表,合理安排生产节奏,优化生产运行模式,严格设备停机时间,适时安排开机检修;启动备用仓制,使煤粉和熔剂始终保持仓位,做好高炉保供工作,既保证了烧结机生产需要,又提高了台时产量,年节约电费70万元以上。

  该车间运用计算机自动控制技术原理,按区域集中管理原则分成两个操作室,增设监控画面,对岗位实行监控全覆盖,使职工可以在操作室里掌握生产实时状况,及时排除隐患,全年减少故障停机100小时以上。 

  职工童刚说:“我们车间虽然人员精简了,但管理更规范了,职责明细、奖罚分明。职工们工作主动了,改以往‘守岗’作业为勤‘走动式’巡检,保持了机组健康运行,干活比以往轻松多了。”

 

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